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漣鋼6號(hào)高爐大修開爐實(shí)踐

時(shí)間:2018-11-26 10:07來源:吉林四平現(xiàn)代鋼鐵公司煉 作者:安 凱 于運(yùn)良 王 點(diǎn)擊:
漣鋼6號(hào)高爐大修開爐實(shí)踐
  • 摘要:漣鋼6號(hào)高爐開爐是漣鋼建廠以來第一次通過自主力量實(shí)現(xiàn)開爐的。經(jīng)過精心組織,點(diǎn)火后短時(shí)間實(shí)現(xiàn)快速達(dá)產(chǎn),爐前及高爐其它系統(tǒng)均順利地實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行,為漣鋼以后的自主開爐積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
    關(guān)鍵詞:高爐  開爐準(zhǔn)備  開爐操作   
     
    1  引言
            漣鋼煉鐵廠6高爐有效容積2200m3。上一代爐役從2003年12月3日開爐,由于爐缸侵蝕嚴(yán)重,側(cè)壁溫度高,于2017年2月1日停爐大修,更換了爐體破損的冷卻壁及爐缸重新砌筑,于4月4日點(diǎn)火生產(chǎn)。在克服大修工期短,高爐配套工程未完工、高爐入爐料質(zhì)量未得到保證的情況下,高爐順利開爐,并創(chuàng)造了3天達(dá)產(chǎn)的成績,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)迅速優(yōu)化,風(fēng)溫達(dá)到1160℃,煤比155kg/t﹒Fe,燃料比達(dá)到550 kg/t﹒Fe以內(nèi),利用系數(shù)達(dá)到了2.41t/m3.d。
    2        開爐前準(zhǔn)備工作
    2.1  高爐開爐裝料前的準(zhǔn)備工作
            ①原燃料充足,提前一天準(zhǔn)備到位。焦炭、燒結(jié)礦、錳礦、石灰石、白云石、球團(tuán)礦、水渣、塊礦要保證開爐和測量料面的需要,開爐料質(zhì)量要達(dá)到要求。
            ②枕木、柴火準(zhǔn)備到位。
            ③熱風(fēng)爐管道及高爐本體試壓試漏檢測完畢,漏點(diǎn)處理完畢。
            ④高爐冷卻系統(tǒng)功能測試完畢,各水系統(tǒng)正常通水,全壓狀態(tài)下再次全面檢查冷卻設(shè)備,查漏,確認(rèn)能穩(wěn)定可靠運(yùn)行。
            ⑤槽上、槽下以及爐頂上料系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
    2.2  原燃料質(zhì)量要求
            焦炭:用自產(chǎn)干熄焦開爐并保證M40≥88.0%、M10≤6.0%、CSR≥68%,Ad≤12.5% ,S≤0.85%。
            燒結(jié)礦: 8%<FeO<10%,R2在1.9±0.05,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度>77%
            石灰石、白云石、硅石:石灰石和白云石為爐窯公司自產(chǎn),粒度10∽40mm>85%,<5mm<5%。
            錳礦:[Mn]>18%,Al2O3<6%,粒度10∽40mm>85%,<5mm<5%。
    2.3  配料原則
            ①凈焦加至爐腹上沿,空焦加至爐腰上沿,空焦以上是負(fù)荷料段+空焦。
            ②焦批干基取12噸,濕重按實(shí)際水分計(jì)算。
            ③空焦組成:焦炭、白云石、石灰石、錳礦,堿度按1.00校核。
            ④負(fù)荷料組成:焦炭、燒結(jié)礦、硅石、錳礦 、白云石、石灰石,堿度按1.00校核。
            ⑤全爐爐渣堿度R2 =0.8~1.0。
            ⑥全爐焦比取3.5t/t,爐溫[Si]=3.5%。
            ⑦平均壓縮率取13%。
    2.4各系統(tǒng)經(jīng)過調(diào)試保證能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn),各閥門處于復(fù)風(fēng)前的狀態(tài),儀表、控制軟件正常,能源介質(zhì)準(zhǔn)備到位。
    3  開爐操作
    3.1  指導(dǎo)依據(jù)
            根據(jù)漣鋼7號(hào)高爐開爐經(jīng)驗(yàn),同時(shí)借鑒國內(nèi)其它高爐的開爐操作及6號(hào)高爐正常生產(chǎn)時(shí)高爐參數(shù)的控制,確定了穩(wěn)定的合適鼓風(fēng)動(dòng)能及熱制度控制等原則。
    3.2  下部制度的確定
            根據(jù)6高爐上代爐齡經(jīng)驗(yàn),下部制度以吹透中心為原則,輔以適宜的邊緣氣流,依據(jù)合適的鼓風(fēng)動(dòng)能及初始風(fēng)速原則,風(fēng)口全部使用120mm直徑風(fēng)口,風(fēng)口布局以三個(gè)鐵口為基準(zhǔn),每個(gè)鐵口上方平均開四個(gè)風(fēng)口,其余風(fēng)口全部加套縮小進(jìn)風(fēng)面積,總進(jìn)風(fēng)面積約0.1972m2。
    3.3  裝料參數(shù)的確定
            裝料參數(shù)的確定主要目標(biāo)是將爐缸在短時(shí)間內(nèi)加熱到正常生產(chǎn)的水平,減少爐前勞動(dòng)強(qiáng)度,盡快使鐵水達(dá)到正常溫度,使高爐進(jìn)入到正常生產(chǎn)狀態(tài)。表1是一些高爐開爐料的裝料參數(shù):
                                                                         表1  高爐裝料設(shè)定參數(shù)比較
    參數(shù)設(shè)定 梅鋼3號(hào) 漣鋼7高爐 漣鋼6高爐
    全爐焦比,kg/t﹒Fe 3000 2430 3500
    全爐渣堿度 1.00 1.00 0.9
    生鐵含硅,% 2.5 4.0 3.0
     
    3.4  達(dá)產(chǎn)操作
            從4月4日點(diǎn)火到6日達(dá)產(chǎn),從以下幾個(gè)方面入手使高爐盡快達(dá)產(chǎn)。
            ①  鐵水溫度及生鐵成分的控制。
            4月5日出鐵,前4爐鐵的溫度及成分見表2。
    表2  鐵水溫度及成分
    爐次 鐵水溫度 Si Mn S
    1   4.21 1.129 0.089
    2   2.56 0.845 0.067
    3   2.58 0.777 0.072
    4   2.73 0.793 0.031
     
     
            ②      嚴(yán)格控制爐溫下行趨勢,保證爐溫按要求下行到正常水平。由于大修沒有對渣處理系統(tǒng)進(jìn)行大改造,6高爐出渣不能承受高爐溫高物理熱,給順利開爐造成極大困難。5日開始,高爐采取有序調(diào)整焦炭負(fù)荷,逐漸下做爐溫,同時(shí)保證爐缸有充沛的熱量儲(chǔ)備。以下是開爐4天的爐溫變化:
    圖1  5日至8日鐵水含硅
    4  開爐實(shí)踐
            開爐點(diǎn)火后,保持1500m3/min風(fēng)量近8小時(shí),保證了煤氣成分合格及頂溫超過100℃。送風(fēng)操作主要根據(jù)壓量關(guān)系及出鐵情況,逐步按計(jì)劃加風(fēng),加風(fēng)順利,6日已經(jīng)全風(fēng)狀態(tài),7日開始富氧,達(dá)到了正常生產(chǎn)水平。圖2是開爐風(fēng)量操作。
    圖2   開爐風(fēng)量操作
            送風(fēng)后24小時(shí),爐前開始出鐵,一次鐵鐵水溫度極低 ,僅1233℃,出鐵時(shí)長36min,出鐵約百余噸,未過砂壩。二次鐵開始,鐵水溫度急劇上行,從初始1333℃至最高1537℃,鐵水正常通過砂壩,爐前生產(chǎn)轉(zhuǎn)入正軌。
    5  開爐幾點(diǎn)體會(huì)
            (1)開爐前的設(shè)備調(diào)試與區(qū)域負(fù)責(zé)制相當(dāng)重要。此次開爐,人員大部是一代爐齡的老員工,但是許多設(shè)備是新設(shè)備,人與設(shè)備磨合需要提前做好,比如爐前操作工到漣鋼八高爐熟悉液壓泡及開口機(jī)。
            通過開爐前的設(shè)備安裝調(diào)試和人機(jī)磨合,加強(qiáng)崗位操作工人對各崗位設(shè)備工藝及性能的熟悉及掌握,提高操作技能和迅速處理問題的能力,是高爐順利開爐的關(guān)鍵,大大減少了因設(shè)備故障引起的休、慢風(fēng)。另外,將高爐設(shè)備分區(qū)管理,每個(gè)區(qū)域有一個(gè)人負(fù)責(zé),然后層層把關(guān),設(shè)備才能保證正常運(yùn)行。
            (2)確認(rèn)表相當(dāng)重要。開爐前,將設(shè)備、工藝、能源介質(zhì)等按照開爐方案一一羅列出來,確定負(fù)責(zé)人,制成簽字確認(rèn)表。這樣就使得開爐決策者能夠一目了然地確認(rèn)開爐點(diǎn)火條件是否滿足,防止忙中出錯(cuò)、小細(xì)節(jié)影響大局。
            (3)本次開爐相當(dāng)成功,重負(fù)荷料比較靠上,鐵口來渣鐵時(shí)爐缸和鐵口得到了充分加熱,出鐵比較順利。開爐后渣鐵物理熱充沛,渣鐵排放相當(dāng)順暢,大大減輕了爐前工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)了安全、高效、順利開爐。
            (4)開爐總焦比和堿度的選擇相當(dāng)重要。既要保證爐缸積蓄足夠的熱量,又要保證渣鐵流動(dòng)性好。
            (5)開爐原燃料質(zhì)量保證、準(zhǔn)備充分、成分穩(wěn)定,才能贏得高爐的順利開爐。
    6  結(jié)語                   
            6號(hào)高爐的開爐工作準(zhǔn)備確認(rèn)到位,開爐前后制定的基本操作制度及工藝方案等都比較合適,保證了開爐的順利和開爐后爐況的穩(wěn)定順行。從開爐轉(zhuǎn)向正常生產(chǎn)水平的降硅過程,是一個(gè)綜合因素和冶煉技術(shù)兼顧的結(jié)果,并非降硅速度越快冶煉水平就越高。應(yīng)該是因爐制宜,合理取值。能夠?qū)崿F(xiàn)開爐快速達(dá)產(chǎn)體現(xiàn)了高爐冶煉綜合技術(shù)能力。

    (責(zé)任編輯:zgltw)
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