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長鋼8號高爐無計劃休風后爐況恢復實踐

時間:2018-11-26 11:15來源:首鋼長鋼煉鐵廠 作者:楊軍昌 王保國 申 點擊:
摘要 首鋼長鋼8號高爐因制氧機故障突然停機,無法提供氮氣、氧氣,被迫無計劃休風。因檢修時間較長,休風后進行了一系列保溫措施,詳細制定復風方案。復風后精準把控,穩(wěn)步推
  • 摘要 首鋼長鋼8號高爐因制氧機故障突然停機,無法提供氮氣、氧氣,被迫無計劃休風。因檢修時間較長,休風后進行了一系列保溫措施,詳細制定復風方案。復風后精準把控,穩(wěn)步推進,高爐在63小時后全面恢復正產(chǎn)生產(chǎn)。

    關(guān)鍵詞 高爐  無計劃休風  恢復

    長鋼8號高爐有效爐容1080m3,設(shè)計有20風口,2個鐵口,鐵口夾角80°。爐體采用磚壁合一的薄內(nèi)襯結(jié)構(gòu),爐底爐缸采用陶瓷杯綜合爐底爐缸結(jié)構(gòu)。采用皮帶上料,SS型無料鐘爐頂,配套干法布袋除塵,三座改進型內(nèi)燃式熱風爐。2017年11月15日夜班,因動力廠三萬制氧機UPS故障突然停機,沒有氮氣、氧氣,高爐被迫于05:20時休風。由于事發(fā)突然,高爐沒有任何準備就進行了休風操作。休風后經(jīng)過59小時16分鐘的檢修處理,至17日16:36時開風。開風后經(jīng)過63小時的精心恢復,高爐于20日08:00時全面恢復正常生產(chǎn)。

    1  休風前的爐況

    爐況穩(wěn)定順行,料線均勻順暢,爐溫含硅量0.30%,物理熱1480℃,鐵水流動性良好。爐渣二元堿度1.15,流動性良好。風量3040m3/min,風壓330Kpa,風溫1118℃,氧氣量4000m3/h,透氣性指數(shù)10.5,礦批32噸,負荷4.55,料線1.2m,焦丁500kg/批,配比為86%(機燒):1.7%(高硅塊)+1%(高鈦礦):11.3%生礦,裝料制度為O32.5331.5430.54C322303282262231

    {C32(2)30(3)28(2)26(2)23(1)O32.5(3)31.5(4)30.5(4)}。開19個風口,標準風速240m/s。(堵4號風口,該方位爐缸熱電偶溫度較高護爐需要)具體操作參數(shù)控制見表1。

    image.png

    事發(fā)當時,高爐南鐵口正在出鐵,在風量急劇下降過程中沒有造成風口灌渣。待風量降低至1000m3/min后25分鐘休風。在事情發(fā)生時,最初得到的信息是休風4小時左右,所以在最后時間內(nèi),只下進爐內(nèi)2批焦炭。

    2  休風后采取的措施

    休風4小時后,才得知預計需60小時才能恢復生產(chǎn),于是高爐立即按非計劃長期休風準備,進行了如下操作:

    2.1  風口堵泥,外刷黃油密封,防止休風期間空氣進入爐內(nèi)和焦炭反應(yīng),造成風口區(qū)域焦炭變碎和生成熔融渣鐵。

    2.2 爐頂點火,關(guān)閉一個爐頂大放散,減少爐內(nèi)抽力。停爐頂打水,關(guān)閉氣密箱冷卻水。

    2.3  降低高爐冷卻強度。為保存爐內(nèi)熱量,將爐底水控制到最小,風口及其以上冷卻設(shè)備水壓水量,根據(jù)各段冷卻壁的水溫差逐步將水量控制到最小,以不斷流為止。關(guān)閉爐皮外噴水。

    2.4  系統(tǒng)全面的查找高爐本體開焊及可能漏煤氣的部位,進行處理。

    2.5  檢查冷卻設(shè)備,更換損壞的冷卻設(shè)備,防止向爐內(nèi)漏水。

    3  復風前的準備

    考慮到非計劃休風時間較長,且休風前未調(diào)整負荷的不利因素,為實現(xiàn)復風后能夠快速恢復并避免燒壞風口,煉鐵廠非常重視此次復風操作,詳細制定了復風方案。

    3.1焦炭添加及負荷確定。復風料的原則是采取集中加凈焦,輕負荷料帶循環(huán)焦的方式,控制綜合負荷在全焦冶煉還低的水平,待爐溫升高,渣鐵流動性改善后,再(在)逐步恢復負荷及綜合負荷。具體復風料單見表2

    image.png

    3.2裝料制度的調(diào)整。復風后的布料角度調(diào)整為二環(huán),調(diào)整礦批為10噸,確保邊緣和中心煤氣流暢通??紤]此次休風時間較長爐缸虧熱多,為保證復風后的渣鐵流動性,在凈焦后加硅石,爐料結(jié)構(gòu)按二元堿度1.0配料。

    3.3送風制度的確定。集中堵12個風口,開8個風口送風,送風風口面積0.0868m2。為有效消除風口破損,保證風口前生成的渣鐵及時滲入爐缸。復風后要保證單個送風風口的風速,確定開風口的原則。

    3.4爐前出鐵控制。無計劃休風后,爐內(nèi)堆積大量的涼渣鐵,送風后要積極組織爐前出鐵。第一爐鐵尤其要困難一些,時間越長,越困難。如果開鐵口過早,爐缸渣鐵沒有充分加熱,渣鐵量小流動性差,淤積在渣鐵溝內(nèi),將增加爐前的工作量。如果開鐵口過晚,料柱透氣性差,高爐受憋,將影響加風進程,不利于爐況恢復,同時也可能造成許多不確定的生產(chǎn)事故。當理論出鐵量達到正常鐵量的1/3時組織開鐵口。之后是清理完渣鐵溝內(nèi)的凝渣鐵就開鐵口,兩個鐵口出鐵后執(zhí)行零間隔出鐵,以盡快排出涼渣鐵,確保有效消除風口破損,以實現(xiàn)煤氣流的合理重建,爐料均勻下降,加快爐況恢復進程。

    3.5聯(lián)動試車。復風前6小時,在設(shè)備檢修調(diào)試完畢后,按照規(guī)定對設(shè)備進行檢查,并進行設(shè)備的聯(lián)動試車,試車完畢,解決所有試車中出現(xiàn)的問題,確保復風后設(shè)備正常工作。

    4  復風過程把控

    考慮到爐況恢復的實際難度較大,本著積極穩(wěn)妥的思路穩(wěn)步恢復爐況。整個恢復期大致可分四個階段:第一(個)階段是置換爐內(nèi)的重負荷料;第二階段是逐步開風口,恢復風量,恢復爐況;第三階段是控制恢復節(jié)奏,穩(wěn)定煤氣流,穩(wěn)定爐況,避免爐況出現(xiàn)反復,開始富氧、噴煤;第四階段是優(yōu)化指標,全面恢復至正常水平。

    4.1第一階(間)段。

    17日16:36(時)送風,送風風量500m3/min,開1、2、3、4、17、18、19、20號風口。利用小風量開風,逐步緩慢加風、提風溫的措施,合理控制風速,形成小冶煉區(qū),逐步排出爐內(nèi)熔化的冷渣鐵。截止17日24:00(時)為第一階(間)段,這一階(間)段的主要任務(wù)是置換爐內(nèi)重負荷料。

    image.png

    4.2第二階(間)段

    待爐內(nèi)重負荷料置換完后,接下來就是控制壓差,過渡焦炭。然后是加風、開風口。期間要注意合理控制風速,并且及時打開鐵口排出渣鐵,避免出現(xiàn)大的連續(xù)塌料、懸料、管道、風口套損壞等事故。具體操作參數(shù)控制見表4。開風口時間具體是:18日03:15(時)捅開16號風口。04:33(時)捅開5號風口。5:22(時)高爐休風(更換1號、19號風口漏水)。06:40時開風。09:58(時)捅開6號風口。11:58(時)捅開7號風口。15:20(時)捅開8號風口。18:35(時)捅開9號風口。截止18日21:00(時)為第二階段,這一階(間)段的主要任務(wù)是根據(jù)實際情況,把握加風、開風口的時機,逐步恢復風量、開風口,恢復爐況。

    image.png

    4.3第三階(間)段

    隨著風量、風口的增加,風速提高,渣鐵溫度升高,爐缸工作狀況好轉(zhuǎn),工作區(qū)域擴大。爐內(nèi)要適當控制開風口速度,緩慢恢復風量,緩慢提高風速接近正常水平,并將料線控制在一定水平自動下料,以穩(wěn)定煤氣流合理分布,避免爐況出現(xiàn)反復。同時要計劃開始富氧、噴煤。11月18日21:30(時)已捅開15個風口,風量1650m3/min,風速181m/s,料線2.0米,均勻順暢,高爐開始富氧、噴煤。18日23:59 (時)捅開10號風口,19日06:40(時)捅開11號風口。截止19日17:00(時)為第三階(間)段,這一階(間)段的主要任務(wù)是控制恢復節(jié)奏避免爐況出現(xiàn)反復,找準時機開始富氧、噴煤。

    4.4第四階(間)段

    隨著爐況趨于穩(wěn)定,要逐步恢復風量、風溫、風速,以及礦批、負荷至正常水平。19日22:30(時)捅開14號風口,至此風口已捅開18個,風量2600m3/min,富氧1500m3/h,噴煤11.0t/h,負荷4.20,礦批23.8噸。20日07:10(時)捅開12號風口,高爐恢復正常生產(chǎn)。截止20日08:00(時)為第四階段,這一階(間)段的主要任務(wù)是全面恢復各項參數(shù)、控制指標至正常水平?;謴瓦^程中各階(間)段風壓、風量、風速、風口個數(shù)關(guān)系圖(圖1);

    image.png

    5  爐前出鐵組織

    在恢復爐況過程中,爐前出鐵工作是最為繁重,最為重要的。要及時打開鐵口,保證一定流速排出渣鐵,要保證鐵口一定深度避免虧渣鐵,避免燒化風口,為爐內(nèi)恢復打好基礎(chǔ)。與往次不同的是,本次恢復過程中僅使用北鐵口出鐵,南鐵口在19日捅開15號風口,只剩12號、13號、14號風口時才投入使用。實踐證明,并沒有影響爐況恢復。復風過程爐前出鐵、出渣情況統(tǒng)計表。

    image.png

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    6  結(jié)束語

    6.1 休風前爐況穩(wěn)定順行,爐溫適宜,渣鐵流動性好,休風后做好爐體密封保溫工作,減少高爐熱量損失是爐況快速恢復的基礎(chǔ)。

    6.2 采取集中加焦的方式,有利于及時把爐缸熱量聚起。小礦批有利于疏松壓量關(guān)系,接受風量。集中堵風口的方式有利于形成一個小冶煉區(qū),加快恢復進程。

    6.3 開風口速度要把控到位,完全滿足以下條件后再開風口:高爐接受風量,料尺順暢,爐溫充沛,渣鐵流動性好,爐前排渣鐵正常,風口水溫差上升大于1.0℃,有一爐鐵的時間間隔。

    6.4 恢復過程中,爐內(nèi)操作要計算好冶煉進程,加風、開風口要嚴格控制壓差和風速,調(diào)劑上要保證充沛的爐溫和良好的渣鐵流動性。

    6.5 恢復爐況過程中,爐前要及時排出爐內(nèi)的渣鐵,能減少風口前窩渣燒化風口,有助于及早恢復爐況。所以爐前出鐵組織,顯得尤為重要。要從人員分配,開堵鐵口,清理渣鐵方面細化安排,確保按時具備出鐵條件,及時排出渣鐵。

    參考文獻:

    1.張壽榮,于仲潔.高爐失常與事故處理[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2013:11~18

    2.楊守慧;高遠;;邯鋼3200m~3高爐無計劃休風爐況快速恢復實踐[J];中國冶金;2010年08期。40~42


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