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今年以來,為持續降低鐵水單耗,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠緊跟公司生產經營步伐,挖掘廢鋼效益,降低生產固定費用,通過不斷優化生產工藝,深化內部管理,積極對標學習,持續追趕超越,嚴格落實公司節鐵增鋼策略。針對設備瓶頸問題,經過對標交流,實施設備升級改造,優化物流管理流程,以科學統籌、系統優化為原則,充分發揮設備潛力,以單爐廢鋼重量增大化、廢鋼質量向好化、加入形式多樣化為著力點,達到節鐵增鋼、降本增效的目的。
為提高廢鋼使用量,該單位以轉爐熱量平衡為主線,充分有效利用鐵水物理熱和化學熱,減少鐵水罐壓罐時間,為廢鋼入爐量的提升奠定基礎。通過測算廢鋼收得率,建立廢鋼收得率數據測算模型,優化廢鋼配比,提高廢鋼堆密度,提高單爐廢鋼入爐量。優化廢鋼驗收、入庫、卸車流程,使廢鋼日卸車量保證達到120車以上,為廢鋼的配比穩定做好保障;廢鋼加入形式多樣化,實施鐵水罐加廢鋼、鐵水包加壓塊、出鋼期間鋼包配加高錳塊鐵、吹氬站進行廢鋼調溫,連鑄大包加切頭切尾,達到全流程加廢鋼的目的。同時細化管理人員績效考核,落實責任主體,激發全員節鐵增鋼的積極性,為降低鐵水單耗提供精神動力。
通過各項措施持續有效實施,該單位鐵水單耗降低約30kg/t,廢鋼單耗達到230kg/t,在廢鋼入爐量提升上取得了較大突破,同時降低了“三廢”排放量,帶來了巨大的社會環境效益。
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