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為了實現(xiàn)高效化生產(chǎn)模式,自2018年以來,陜鋼龍鋼公司深挖內(nèi)部潛力,通過外出對標(biāo)學(xué)習(xí),實施不倒?fàn)t出鋼工藝。實施初期,由于經(jīng)驗不足,不倒?fàn)t出鋼比率一直處于較低水平。
為了提高不倒?fàn)t出鋼比率,該單位圍繞“一切服務(wù)轉(zhuǎn)爐操作”的思路開展各項工作。為解決其影響因素,首先從原料的質(zhì)量抓起,指定專人每天對石灰、高鎂灰的質(zhì)量指標(biāo)進行通報,提高和穩(wěn)定石灰中氧化鈣含量和活性度,穩(wěn)定石灰生過燒;生產(chǎn)技術(shù)科與煉鐵溝通,控制鐵水硫含量,降低轉(zhuǎn)爐脫硫負(fù)荷;混鐵爐區(qū)域做好鐵水分流,穩(wěn)定鐵水成分及溫度;廢鋼區(qū)域做好廢鋼料型的庫存管理工作,穩(wěn)定廢鋼配比,確保轉(zhuǎn)爐倒?fàn)t溫度穩(wěn)定;轉(zhuǎn)爐區(qū)域階段性根據(jù)原料條件及爐況調(diào)整渣料的加入模式,在保證化渣良好的前提下,穩(wěn)定高鎂灰的加入量,同時轉(zhuǎn)爐做好爐型的控制,班班測量爐底和槍位,確保爐況穩(wěn)定。轉(zhuǎn)爐關(guān)鍵崗位人員每班提前到崗,了解上一班廢鋼、鐵水、石灰等原料及上班操作情況,做到心中有數(shù),為本班不倒?fàn)t操作比率的提高奠定基礎(chǔ)。生產(chǎn)組織上,系統(tǒng)思考,科學(xué)預(yù)算轉(zhuǎn)爐出鋼時間,提高各個生產(chǎn)工序的緊密度,縮短兌鐵、加廢鋼工序時間,加快鋼包周轉(zhuǎn)速度,減少鋼包待鋼時間,降低鋼包熱損失,使整個生產(chǎn)系統(tǒng)達到穩(wěn)定、高效、低耗的生產(chǎn)模式。
截至4月份,該單位單爐座不倒?fàn)t出鋼比率最高達到85%,班組日不倒?fàn)t出鋼比率達到90%以上,轉(zhuǎn)爐老區(qū)鋼水合格率連續(xù)3個月均達到99.98%以上,85%的班組實現(xiàn)全月無廢品的歷史最好成績。
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