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摘要:文章通過(guò)分析自產(chǎn)干、濕熄焦成分,量化每個(gè)指標(biāo)對(duì)爐況的影響,制定轉(zhuǎn)換過(guò)程中的應(yīng)對(duì)措施,密切關(guān)注爐況的變化,根據(jù)爐溫和熱負(fù)荷的變化情況,適時(shí)調(diào)整焦炭負(fù)荷,保證了轉(zhuǎn)換過(guò)程爐況的穩(wěn)定順行,為以后的類似生產(chǎn)積累了成功案例。
關(guān)鍵詞:熱負(fù)荷 爐溫 燃料比 煤氣利用率
1 概述 寧鋼2號(hào)高爐設(shè)計(jì)爐容2500m3,年產(chǎn)鐵水220萬(wàn)噸左右。采用膠帶機(jī)上料和并罐無(wú)料鐘爐頂裝置,爐體為矮胖型、磚壁合一薄內(nèi)襯結(jié)構(gòu),聯(lián)合全軟水密閉循環(huán)冷卻方式,采用雙炬形出鐵場(chǎng)系統(tǒng)(鐵口3個(gè)),三座內(nèi)燃式熱風(fēng)爐和一座頂燃式熱風(fēng)爐系統(tǒng),煤氣除塵采用重力除塵加干法布袋除塵系統(tǒng)等。基本的爐料結(jié)構(gòu)為:燒結(jié)80%+塊礦20%,干熄焦60%+外購(gòu)濕焦40%。
2014年4月中旬開始干熄焦年修,年休時(shí)間34天左右,檢修前焦炭結(jié)構(gòu)為:干熄焦60%+外購(gòu)濕熄焦40%。2號(hào)高爐從4月16日到5月20日由全自產(chǎn)干熄焦加外購(gòu)焦逐步過(guò)渡到全自產(chǎn)濕熄焦加外購(gòu)焦模式生產(chǎn),從5月20日到21日,隨著干熄焦逐步恢復(fù),高爐由全濕熄焦加外購(gòu)焦逐步過(guò)渡到全干熄焦加外購(gòu)焦生產(chǎn)模式。本文通過(guò)對(duì)比干、濕熄焦主要指標(biāo)的變化,量化每個(gè)成分對(duì)焦比的影響,通過(guò)及時(shí)退負(fù)荷,控制煤比在160kg/t左右,保證高爐在全濕熄焦加外購(gòu)焦?fàn)顟B(tài)下爐況的長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行。在兩者的轉(zhuǎn)換過(guò)程中,爐況沒(méi)有引起波動(dòng),為干、濕熄焦的轉(zhuǎn)換積累了成功經(jīng)驗(yàn)。本文從干熄焦過(guò)渡濕熄焦階段、全濕熄焦階段、濕熄焦過(guò)渡干熄焦階段三個(gè)方面分析高爐應(yīng)對(duì)的措施。
2 干熄焦和濕熄焦主要指標(biāo)變化對(duì)焦比的影響
從表1可以看出:濕熄焦的硫分、平均粒度與干熄焦相當(dāng),熱態(tài)指標(biāo)與干熄焦相差較多。通過(guò)核算每個(gè)成分對(duì)焦比的影響量,折算影響焦比約17kg/t,但由于濕熄焦水分測(cè)量值波動(dòng)大,沒(méi)有納入影響焦比的比對(duì)中。根據(jù)高爐爐況實(shí)際需要,高爐焦比從前期的(293+30)kg/t.p逐步退至(321+30)kg/t,總共退焦比28kg/t(不包括濕熄焦水分補(bǔ)償?shù)淖兓^計(jì)算影響的焦比增加較多。
3 濕熄焦使用后高爐應(yīng)對(duì)和主要指標(biāo)的變化
濕熄焦使用過(guò)程,可以分為三個(gè)階段,第一個(gè)階段:干熄焦轉(zhuǎn)換成濕熄焦階段,第二階段:全濕熄焦階段,第三個(gè)階段:濕熄焦轉(zhuǎn)換干熄焦階段,文章分別分析這三個(gè)階段的高爐的應(yīng)對(duì)和主要指標(biāo)的變化。
3.1干熄焦過(guò)渡濕熄焦期間高爐應(yīng)對(duì)和指標(biāo)的變化
3.1.1 高爐應(yīng)對(duì)措施
4月16日夜班安排4號(hào)焦倉(cāng)進(jìn)濕熄焦,用到后按20%濕熄焦+40%干熄焦+40%外購(gòu)焦,同時(shí)高爐退8kg/t焦比;間隔8小時(shí)后濕熄焦比例加到40%,干熄焦減到20%,再退5kg/t焦比,18:56 5號(hào)焦倉(cāng)進(jìn)濕熄焦,用到后焦炭比例:濕熄焦60%+外購(gòu)焦40%,又退5kg/t焦比,4月17日濕熄焦配比增加到65%,最終退焦比到(321+30)kg/t,至此完成濕熄焦的過(guò)渡。每班及時(shí)測(cè)量濕熄焦的水分,根據(jù)水分的多少及時(shí)調(diào)整濕熄焦的水分設(shè)定值。
3.1.2、高爐主要參數(shù)的變化
從表3可以看出:干熄焦過(guò)渡濕熄焦期間煤比逐漸從185kg/t逐漸降到160kg/t,燃料比從508kg/t逐步增加到521kg/t。隨著煤比下降到160kg/t,燃料比也逐步回歸到511kg/t。
從圖1可以看出:隨著濕熄焦的逐漸增加,高爐透氣性逐漸變差,壓差逐漸升高,煤氣利用率有所下降,而且波動(dòng)較大。
從圖2可以看出:隨著濕熄焦的比例逐漸增加,邊緣和中心溫度都有所下降,主要是煤比大幅下降,爐腹煤氣量大幅下降導(dǎo)致,同時(shí)爐內(nèi)粉末增多,透氣性變差也有影響。
從表4可以看出:隨著濕熄焦比例的逐漸增加,熱負(fù)荷波動(dòng)中上升,但總體可控,爐溫雖有小幅波動(dòng),總體充沛。
從上述的數(shù)據(jù)變化可以看出,干熄焦過(guò)渡濕熄焦期間應(yīng)對(duì)措施及時(shí)有效,熱負(fù)荷雖有小幅波動(dòng),但爐況順行良好,爐溫充沛。
3.2全濕熄焦期高爐的應(yīng)對(duì)和主要指標(biāo)的變化
全濕熄焦階段,高爐在上下部制度上以穩(wěn)定為主,每班及時(shí)關(guān)注濕熄焦水分的變化,及時(shí)調(diào)整濕熄焦的水分補(bǔ)償,根據(jù)爐溫情況,適時(shí)調(diào)整礦焦比。下表是全濕熄焦期間主要參數(shù)的變化
從表5可以看出:濕熄焦期間煤比平均水平在165kg/t左右,焦比在315kg/t.p左右,燃料比在510kg/t.p左右。總體平穩(wěn)為主,每日關(guān)注熱負(fù)荷和爐溫的變化趨勢(shì),適時(shí)調(diào)整焦炭負(fù)荷。壓差平均在150kpa左右,煤氣利用率平均在49.8%左右,壓差較干熄焦階段上升5--10kpa,煤氣利用率下降0.5%左右。熱負(fù)荷雖有波動(dòng),總體可控,鐵水物理熱有間歇低于1500℃,但能很快回歸正常,保證了全濕熄焦期間爐況的穩(wěn)定順行。全濕熄焦使用期間邊緣溫度平均為80℃左右,較干熄焦階段下降20℃左右,中心溫度因溫度異常,后期數(shù)據(jù)缺失。可以推斷兩道氣流分布穩(wěn)定合適。
3.3.1高爐應(yīng)對(duì)措施
干熄焦過(guò)渡期間,高爐首先安排5號(hào)焦倉(cāng)進(jìn)干熄焦,然后依次安排4號(hào)和3號(hào)焦倉(cāng)進(jìn)干熄焦,和濕熄焦過(guò)渡期間進(jìn)倉(cāng)順序相反,主要是考慮盡量把干熄焦布到中心區(qū)域,讓焦炭料柱更快的替換濕熄焦的部分,以較快的速度達(dá)到提煤降焦的目的。同時(shí)焦比并沒(méi)有因?yàn)楦上ń沟氖褂猛较抡{(diào),而是等干熄焦用過(guò)一個(gè)冶煉周期后,負(fù)荷才逐漸的下調(diào),因爐溫充沛,熱負(fù)荷穩(wěn)定,一天減少焦比15kg/t,燃料比穩(wěn)步下降。
3.3.2主要指標(biāo)的變化
從表7可以看出:隨著干熄焦的增加,壓差逐漸下降,煤氣利用率逐漸上升,邊緣溫度有下降,熱負(fù)荷穩(wěn)步下降。煤比穩(wěn)步上升,燃料比大幅度下降,實(shí)現(xiàn)了提煤降耗的目的。
4總結(jié)
通過(guò)提前精細(xì)化謀劃,詳細(xì)制定每個(gè)階段的應(yīng)對(duì)措施,每日根據(jù)濕熄焦水分及時(shí)調(diào)整設(shè)定值,雖然本次濕熄焦使用周期長(zhǎng),因措施及時(shí),保證了濕熄焦和干熄焦轉(zhuǎn)換過(guò)程爐況的穩(wěn)定順行,為兩者的轉(zhuǎn)換積累了成功經(jīng)驗(yàn)。
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