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摘 要 對酒鋼燒結(jié)礦堿度下降后對高爐的影響進行了總結(jié),通過燒結(jié)礦低溫還原粉化率、篩分情況、燒結(jié)杯試驗、對比行業(yè)指標等方面進行分析研究。
關(guān)鍵詞 燒結(jié)礦 堿度 高爐
1 簡述
2014年以來,隨著鋼鐵行業(yè)的持續(xù)低迷,煉鐵為進一步降低生鐵成本,采取提高高燒配比的措施。3號、4號高爐停爐后,其它高爐高燒配比逐步增加,與停爐前相比高燒配比增加了8.3%,但高爐入爐品位持續(xù)下降,下降2.17%。隨著高燒配比的增加,高爐相繼增加硅石配比來平衡爐渣堿度。渣比也從原來的483kg/t,上升到了目前的530kg/t,上升47 kg/t。為此相關(guān)技術(shù)人員提出進一步降低高燒堿度,來減少硅石配加量。下面就以目前實際生產(chǎn)情況對此進行分析研究。
2 高燒堿度下降后主要指標變化情況
2.1 高燒低溫還原粉化率
燒結(jié)礦是多種礦物的集合體,冷卻過程中,由于不同礦物的冷縮系數(shù)各異而產(chǎn)生的應力,往往在燒結(jié)礦中強度較低的部位產(chǎn)生裂紋。溫度較低時,燒結(jié)礦性脆,還原過程中產(chǎn)生的內(nèi)應力引起應變,燒結(jié)礦耐不住這種應變時,便產(chǎn)生新裂紋,并使原有的裂紋擴展,致使燒結(jié)礦粉碎。燒結(jié)礦的礦物組成越復雜,冷卻速度越快,則燒結(jié)礦的低溫還原粉化越嚴重。還原過程中產(chǎn)生的內(nèi)應力主要是由于燒結(jié)礦中的赤鐵礦逐級還原時體積膨脹引起的。燒結(jié)礦堿度越低低溫還原粉化越嚴重。下表是酒鋼1~4#燒結(jié)礦在不同堿度下的低溫還原粉化率(見表1)。
從表1看出,燒結(jié)礦堿度從1.82下降到1.72倍后,高堿度與低堿度燒結(jié)礦的低溫還原粉化率存在較大差異,低堿度燒結(jié)礦低溫還原粉化率明顯低于高堿度燒結(jié)礦。說明堿度越燒結(jié)礦低溫還原粉化率越低,燒結(jié)礦強度越差,碎粒率越高。
2.2 不同堿度篩分變化情況
燒結(jié)礦堿度下降,燒結(jié)礦產(chǎn)能相應也會下降,最主要是燒結(jié)礦強度下降,低溫還原粉化率下降。表2是不同燒結(jié)礦堿度下,高爐爐篩分情況。
從表2看出,低堿度燒結(jié)礦與高堿度燒結(jié)礦篩分相比,6~10mm粒級將大幅度增加,與近年隨堿度抽樣篩分數(shù)據(jù)看,堿度達到1.72后,1號高爐6~10mm粒級增加4.57%,2號高爐6~10mm粒級增加3.92%,7號高爐6~10mm粒級增加7.13%,5號高爐6~10mm粒級增加10.01%,6號高爐6~10mm粒級增加9.83%。而小粒級的增加又與高燒運輸距離成正比,越遠小粒級比例越高。充分說明低堿度燒結(jié)礦強度差,在摔打過程中容易碎裂。
從強度和入爐粉末變化來看,降低燒結(jié)礦堿度勢必會造成燒結(jié)礦強度下降,高爐入爐粉末上升。
2.3 高燒堿度下降后情況
燒結(jié)預測,燒結(jié)礦堿度從1.80下降到1.75后,燒結(jié)臺時產(chǎn)量下降5噸/h,四臺燒結(jié)機一天預計產(chǎn)能下降480噸。目前燒結(jié)產(chǎn)能雖能滿足煉鐵生產(chǎn),略有富余,但堿度下降,后強度下降,篩分后入爐量下降,再加產(chǎn)能下降。預計燒結(jié)礦產(chǎn)能有會出現(xiàn)告急,輕者會造成高爐槽存緊張,重則高爐降低燒結(jié)礦配比,配加球體料,導致生鐵成本進一步上升。如此反不利于燒結(jié)生產(chǎn)和煉鐵生產(chǎn)及成本的降低。
3 行業(yè)情況
燒結(jié)礦的化學成分對冶金性能等質(zhì)量指標起決定性影響,因此,控制好燒結(jié)礦合理的化學成分,對高爐實現(xiàn)穩(wěn)定順行,低耗高效有著極為重要的作用。燒結(jié)礦內(nèi),各化學成分之間不僅相互影響,而且,特定的化學成分,可能對某個冶金性能起促進作用,但又會導致另一個冶金性能參數(shù)惡化。表3為寶鋼燒結(jié)礦指標
表4為酒鋼燒結(jié)礦在特定月份的質(zhì)量現(xiàn)狀。表5、表6為高爐燒結(jié)礦平均成分與相似企業(yè)燒結(jié)礦對比。
從以上各表可以看出,酒鋼燒結(jié)礦不論與寶鋼燒結(jié)礦質(zhì)量或與同行業(yè)相似企業(yè)相比,酒鋼燒結(jié)礦本身就于行業(yè)燒結(jié)礦質(zhì)量存在一定差距。一是入爐品位低,比同期國內(nèi)相似容積高爐入爐燒結(jié)礦平均品位低4.76%~5.91%;二是燒結(jié)礦堿度低,處于行業(yè)下限水平;三是堿金屬和鋅含量等有害元素含量非常高;四是SiO2等脈石含量高,導致渣量較大;五是FeO含量略高,不利于燒結(jié)礦還原性和軟熔性;六是轉(zhuǎn)鼓指數(shù)低(按國標準檢測轉(zhuǎn)鼓僅72.09,處于行業(yè)較低水平),燒結(jié)礦碎粒率高。
行業(yè)研究表明,燒結(jié)礦堿度高,低溫還原粉化率低,高溫還原性和熔滴性能好,還原度和荷重軟化溫度在堿度為1.8~2.0時最佳,堿度過高或過低均導致還原度降低,軟化溫度區(qū)間變寬。近年來酒鋼燒結(jié)礦堿度基本維持在1.80左右,符合高堿度燒結(jié)礦合理的堿度范圍,行業(yè)標準為(1.8~2.0)。
4 燒結(jié)杯試驗情況
技術(shù)中心燒結(jié)杯實驗結(jié)論表明:燒結(jié)礦堿度降低,不利于提高燒結(jié)礦產(chǎn)能、質(zhì)量,也不利于提高燒結(jié)礦的冶金性能。降低燒結(jié)礦堿度的同時,如果適度配加部分高品低硅鐵料,是可以彌補因堿度降低而帶來的負面影響,建議降燒結(jié)礦堿度就必須要降低燒結(jié)產(chǎn)能和提高品位。如不能降低產(chǎn)能和提高品位,燒結(jié)礦質(zhì)量將大幅度下了和。
5 高燒堿度下降對高爐生產(chǎn)的影響
2011年12月13日~12月14日,高燒堿度由原來的1.82倍左右,降低至1.75倍以下,隨著高燒堿度的下降,各高爐爐況出現(xiàn)不同程度的變化,當時相關(guān)高爐原燃料條件如下。
在當時,高爐入爐品位高、渣比低在情況下,高燒堿度下降后,1號高爐產(chǎn)量下降了17噸/天,焦比升高2kg/t,風量下降了30m3/min;7號高爐產(chǎn)量下降了60噸/天,焦比升高了5kg/t,風量下降了48m3/min。堿度下降到1.70倍后,7號高爐爐內(nèi)出現(xiàn)崩料滑尺現(xiàn)象,為確保高爐穩(wěn)定順行,采取了退批重,調(diào)輕負荷,保持了爐況的穩(wěn)定順行。
450m3高爐產(chǎn)量、焦比、風量均下降,產(chǎn)量平均下降23噸,焦比從原來427kg/t上升到439 kg/t,上升12kg/t,單高爐焦比上升均達10kg/t,風量回縮明顯。主要是高燒堿度下降后對爐況的影響逐步現(xiàn)顯,各高爐穩(wěn)定性大幅度下降,爐內(nèi)滑尺、崩料增加,高爐調(diào)輕焦炭負荷應對。自13日起450m3高爐穩(wěn)定性下降,導致3~5號高爐均出現(xiàn)難行懸料,其中4號高爐懸料3次,3號高爐因風壓冒尖懸料一次,5號高爐難行一次,6號高爐滑尺、崩料增加。
從以上生產(chǎn)實際看,在當時入爐品位高,渣比低的情況下,燒結(jié)礦降堿度后,各高爐均出現(xiàn)了風量回縮、指標劣化、產(chǎn)量下降、450m3高爐相繼出現(xiàn)了難行懸料。充分說明堿度下降到1.75倍后,會直接影響高爐爐況順行。而目前高爐入爐品位更低、渣比更高,爐內(nèi)透氣性更差,此時如降低燒結(jié)礦堿度,對爐況的影響將會更大。
6 結(jié)論
(1)從堿度下降后,燒結(jié)礦指標和高爐入爐料粒度分析,降低燒結(jié)礦堿度,勢必造成燒結(jié)礦質(zhì)量下降,高爐入爐粉末上升。
(2)燒結(jié)杯實驗結(jié)論表明,燒結(jié)礦堿度降低,不利于提高燒結(jié)礦產(chǎn)能、質(zhì)量,也不利于提高燒結(jié)礦的冶金性能。降低燒結(jié)礦堿度的同時,必須配加部分高品低硅鐵料,提高品位,砍保高爐入爐品位不下降的情況下,是可以彌補因堿度降低而帶來的負面影響。目前高爐入爐品位已下降到51%以下,說明目前更不適合降低燒結(jié)礦堿度。
(3)與行業(yè)對標分析,目前酒鋼燒結(jié)礦多項指標處于行業(yè)偏下水平,尤其是品位、堿度,強度,如進一步降低堿度,勢必造成燒結(jié)礦質(zhì)量下降。
(4)從燒結(jié)礦實際堿度下降對高爐影響來看,在當前入爐品位下,燒結(jié)礦更不能降堿度,堿度下降會造成爐況波動或失常。
(5)綜合分析,降低燒結(jié)礦堿度不適合當前低品位冶煉。
(責任編輯:zgltw)