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杜絕高爐爐缸燒穿

時間:2018-11-08 08:00來源:《煉鐵交流》雜志 作者:劉云彩 點擊:
  • 摘要 多年來,高爐爐缸燒穿一直困擾著我國煉鐵工作者,幾乎所有煉鐵廠都有燒穿的痛苦經歷。實際,爐缸燒穿,現在已經可以杜絕,因為我國已經擁有成功的補爐經驗,使已侵蝕的爐襯補上。

    關鍵詞 爐缸燒穿 釩鈦補爐 鈦化物 預防措施

    1 杜絕爐缸燒穿

    高爐燒穿是一個過程,爐襯被侵蝕需要一定時間。隨著磚襯的侵蝕,磚襯中的熱電偶溫度升高,鐵水逐漸接近冷卻壁,冷卻壁的進出水溫差,越來越高,通過冷卻壁的熱流強度也越來越高。當爐缸部位冷卻壁熱流強度升高或此區域的磚襯溫度升高,必須重視并連續觀察。如升高繼續,說明侵蝕在繼續,應判明真相,及時采取措施。如不采取措施,有可能燒穿。

    爐襯侵蝕是不可避免的,但燒穿是可以避免。

    2 鈦礦補爐是防止燒穿的有效方法

    2.1 加含鈦礦物補爐

    用含鈦礦物補爐,是當前唯一能將已侵蝕的爐襯補上的有效方法,也是走出燒穿威脅的基本方法。

    加含Ti爐料,能修補爐缸,最早是日本煉鐵專家發現的。日本早在50年代,就用本國含Ti的‘砂鐵’作為護爐料維護爐缸。以后又從國外購買使用。日本將此次實踐成果,發表在美國1978年煉鐵年會上[1],使世界認知了它的作用,也直接影響到我國。

    首先在中國應用補爐技術的是柳州鋼鐵廠。他們參考日本的經驗和攀枝花鋼鐵公司的冶煉狀況,1981年1月在柳鋼2高爐開始試驗加釩鈦礦,磚襯溫度計裝在鐵口平面磚墻250mm內,溫度水平在400--500℃之間。3月11日將TiO2加到18Kg / t,12日加到20Kg / t,溫度迅速下滑,僅一周時間,磚襯溫度降到150℃(~43℃/日)以下。柳鋼的成功,開創了我國補爐操作的先河。是他們首次提出“補爐”概念:“根據裝設于爐缸邊墻內電偶測到的數據,及時采取‘補爐’措施,對預防爐缸燒穿起到十分有益的作用[2]。”當時的廠長是羅天然(?),負責此項工作的是韓弈和。

    1982年9月湘潭鋼鐵公司2號高爐試驗補爐,在試驗過程做了仔細分析,當鐵水中含Ti在0.15%左右,一周后,爐缸冷卻壁水溫差降到正常水平(穩定在2℃以下),高爐轉危為安,大修推遲到1986年進行,爐役壽命達到11年。他們于1984年開會鑒定,在會上介紹用鈦礦補爐的成功經驗,由此在我國宣傳、推廣了這一重要技術,為減少爐缸燒穿、延長高爐壽命,作出了重大貢獻[3]。當時倡議決策補爐的公司總工程師孟慶輝,他親自翻譯日本在美國年會上的補爐論文,向有關人員介紹。煉鐵廠廠長劉坤庭全力執行,并認真總結,使這一成果,得到全國推廣[3]。

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    承德鋼鐵公司的陳培堅,為推廣鈦礦補爐,做出重要貢獻。當年冶金部周傳典副部長,對他不止一次在大大小小的會議上表彰。周傳典在宋建成教授主編的《含鈦礦物護爐的理論與實踐》一書的代序中(冶金出版社,1994年出版)寫道:“對首創者要表彰,對傳播者同樣也要表彰。這項技術能在我國高爐上推廣就有賴于后一部分同志的不懈努力。

    “記得是1985年或1986年的初秋,我在遼寧興城開會,陳培堅專程前往,建議推廣鈦鐵礦護爐技術。他收集了幾家鐵廠的護爐資料,凡采用這項技術的,都有很明顯的效果,當時,我是吃了一驚的。此類事是冶金部機關的職責,并且情報所更有此職能。我們沒有能夠盡職,卻由他做了?!?,不久,在承德召開了第一次含鈦物料護爐會議。這是一次小型會議,討論的卻是重要的問題。

    “到了1991年還是這位陳培堅,送來第一次會后含鈦物料護爐技術推廣的總結資料。…我看了總結資料,很受鼓舞!

    “此后,他進行了廣泛的串聯。得到承鋼、攀鋼、攀礦、北京科技大學的贊同;又到成都,得到四川冶金廳王心讓同志的大力支持,終于促成了1991年6月在四川樂山召開的全國第二次含鈦物料護爐會議,這是一次200多人的大型會議,所有大中型高爐的廠家都參加了。會議交流了“七五”期間各廠含鈦物料護爐的經驗,決定在煉鐵學會下邊成立鈦礦護爐學術委員會。”[4]。

    是這些平凡的煉鐵工作者,提倡推廣補爐技術,使它成就了侵蝕爐襯得以補上的唯一方法。

    2.2 鈦化物在爐缸的形成與沉積

    含鈦物料在爐內還原析出金屬鈦后與碳、氮結合,生成TiC、TiN和固溶體Ti(C,N)。下表是三者的數據: 

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    上述鈦化物和固溶體熔點很高,呈顆粒狀懸浮、彌散在鐵水中,使鐵水變黏稠,這些鈦化物是補爐的基本材料。杜鶴桂教授等通過熱力學計算得出結論,高爐條件下Ti在鐵水中的溶解度如下[5]:

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    裴志云的結論是鐵水溫度低于1350℃,鈦能析出[6]。

    不同作者給出的結果,比較接近,在高爐爐缸工作條件下,鐵水中[Ti]的溶解度分別是:

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    Ti的溶解度與鐵水溫度關系密切,溫度越低,鈦析出越多。按以上研究者的結論,鐵水在1500℃以上,鈦濃度<0.5%(?需要劉老師核實:是0.5%還是0.05%),不可能析出;在高爐條件下[Ti] >0.08~0.15%,才可能析出。由此可知,要想用鈦補爐,必須鐵水中鈦濃度高于 0.08%,鐵水溫度降低、低于正常水平,效果才明顯。這是用含鈦物料補爐的兩個必要條件。

    2.3 含鈦爐料補爐效果

    李永鎮教授 [10]、宋建成教授和陳培堅 [11]。莫燧熾廠長和杜春 [12] 分析、總結眾多實踐數據說明,鐵水含Ti在0.08%~0.12%之間,補爐作用明顯,含Ti在0.15%~0.25%之間,作用更有效。更高的含Ti量,雖然補爐效果甚佳,但容易形成爐缸堆積,破壞高爐行程。有的高爐,因入爐Ti量過多,造成“爐缸熱結”[13],并粘鐵水罐和鐵溝,不能正常生產。

    用含鈦爐料補爐,效果明顯,鐵水中含鈦作用,如表3:

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    3 爐缸燒穿前的征兆

    當爐缸內鐵水靠近冷卻壁,冷卻壁后溫度和進出水水溫差急劇升高,這是爐缸可能燒穿的前兆,應非常警惕并立即堅決采取措施。鐵水一旦接觸冷卻壁,升溫速度突起,燒穿很難避免。

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    8: 00  爐缸二層32#-1和32#-2相鄰的兩塊冷卻壁的水溫差已到0.9℃和1.1℃,熱流強度分別達到18.03和22.1 kW/m2.h( 15 500和19 000 kcal/m2.h)。按首鋼經驗(有爐底冷卻的綜合爐底),熱流強度到17.45 kW/m2.h( 15 000kcal/m2.h),冷卻壁處于危險狀態、已到安全生產的極限,這是警戒溫度; 熱流強度到20.93 kW/m2.h (18 000 kcal/m2.h)是極限溫度,鐵水已接觸到冷卻壁表面,如不采取堅決措施,冷卻壁隨時可能燒穿。

    9:00  32#一1的水溫差繼續升高,已經超過極限溫度,到1.2℃,熱流強度高達24.1 kW/m2.h(20 720 kcal/m2.h)。

    這么高的熱流強度,說明鐵水已經侵入冷卻壁,冷卻水已不可能將如此巨大的熱量帶走,冷卻壁溫度必然繼續升高,冷卻壁破壞,已經發生。當時采取緊急措施,將32#一1冷卻壁進水水壓,由17.8 kg/cm’提高到20.5 kg/cm2,9點45分完成,但為時已晚,溫差繼續上升,燒穿無可挽回,于是組織出鐵,準備停風,以減少燒穿損失。

    10: 17  出鐵。32#一1的水溫差繼續升高。

    10: 20  32# -1到3.3℃,立刻改常壓、放風,準備停風。鼓風壓力由2.63逐步降到1.1  kg/cm2,由于鐵水流的太慢,風壓無法繼續降低,11:20,停風;11點25分出完鐵。

    水溫差不斷提高,冷卻壁的燒穿范圍在擴大,11點55分,看水工發現,爐皮鐵銹剝落一大片,爐皮發紅,爐臺下冒出黃煙,隨即響起鐵水遇到水產生的爆炸聲。

    水溫差急劇上升,已經是燒穿的前兆。當熱流強度超過極限值以后,鐵水已將冷卻壁燒壞。不斷升溫,表明冷卻壁燒毀面積在不斷擴大。此后水溫差的急劇上升,是必然的,燒穿已不可避免,這是燒穿前的普遍現象,下表給出首鋼兩座高爐的燒穿前溫度變化:

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    4 補爐實踐及剖析

    首鋼4號高爐1985年3月5日燒穿,修補后,又生產一年,主要靠用含鈦物料補爐。1987年4月停爐后發現:“在爐缸炭磚被侵蝕嚴重部位,沉積了大量碳氮化鈦Ti(C,N)和少量的石墨和α-Fe。此沉積物是高熔點、高硬度、高密度、具有磁性和導電性的護爐材料。碳化鈦的沉積過程是TiO2經逐級還原成[Ti],與鐵水中溶解的[N]和[C]反應形成[Ti N]和[Ti C]”,在低于1350℃界面時,[Ti N]和[Ti C]交替析出,形成樹的年輪狀構造[6]。

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    圖3是依據1987拆爐結果繪制的?!盃t缸和爐底交界處沉積了很厚一層亮的古銅色礦物”。“在爐缸侵蝕最嚴重的部位,鈦沉積物最厚”。鐵口西側的爐缸部位,炭磚全部被蝕掉,僅剩下30mm左右的炭搗料,其上沉積了400mm的鈦化物”(圖4)。

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    “沿爐壁向上逐漸減薄,其厚度為20mm左右,呈淺古銅色。沿爐底方向延伸到高鋁磚止,呈淺古銅色。鐵口東側爐缸部位鈦沉積物比西側薄些,但鐵口對面爐缸部位的沉積物較厚。兩風口下0.5m處鈦沉積物與較多的爐渣、焦炭混合在一起。在爐底高鋁磚表面未發現有鈦沉積物析出,只在個別炭磚與高鋁磚縫隙中有少量的滲渣現象”。

    首鋼4爐停爐后的實際侵蝕線,說明學者們研究結論是正確、可靠的:

    第一, 越是侵蝕嚴重的地方,沉積越厚,即最需要的地方,補的最多;

    第二,越是冷卻強度大的地方,沉積的越厚,這地方一般也是距冷卻壁最近的地方,溫度最低,鈦化物最容易析出??梢哉f,用含鈦爐料補爐是合適的、合理的。從鈦化物沉積厚度判斷,4號高爐爐底、爐缸部分,可以繼續安全生產。在侵蝕最嚴重的地方,距冷卻壁僅30mm,接近此處的鐵水,因冷卻壁冷卻,溫度最低,所以沉積最厚、約400mm。

    靠近冷卻壁的沉積凝結物是鈦化物,鮮亮的金屬光澤。在沉積物外是凝結的鐵、爐渣及焦炭碎粒,如圖4示。

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    表5是圖1所示位置的沉積凝結物的成分[6]。

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    5 減緩、預防燒穿操作的方法

    5.1 提高冷卻強度

    爐缸發現爐襯侵蝕嚴重,首先是提高冷卻壁的冷卻強度,這是用工業水冷卻最常用的傳統方法。首鋼四高爐1984年,爐缸二層冷卻壁受到燒穿威脅時,曾將爐缸1、3、4層冷卻壁的冷卻水壓力由3.4 kg/cm2降到3.2 kg/cm2,將爐身冷卻壁的水壓由2.3 kg/cm2.降到2.2 kg/cm2,以提高燒穿威脅最嚴重的二層冷卻壁的水壓。部分水溫差過高的冷卻壁,用10~12 kg/cm2的高壓水,使危險的燒穿威脅,暫時躲過。

    現在很多高爐使用軟水閉路循環,強化局部冷卻的有效方法是將局部冷卻壁改成工業高壓水,這是行之有效的方法。

    5.2 灌漿

    在有氣隙的地方灌漿,十分必要,也是行之有效的方法。堵塞氣隙,能改善傳熱條件,對保護爐襯、降低溫度,均有突出作用。如已有的灌漿孔失效或沒有相應位置的灌漿孔,應按需要重開。這方面已有很成功的經驗可參考。爐缸灌漿,也出現過嚴重問題,在爐殼和冷卻壁之間灌漿,一般易于掌握,在冷卻壁與磚襯之間,應非常慎重。已發生多起事故,甚至爐缸破損、人員傷亡[15]。

    5.3 改變風口

    為降低爐缸邊緣區域熱流強度,將局部侵蝕嚴重區域風口加長,原來傾斜的風口改成直風口。遇到有燒穿威脅時,可堵相應的區域的風口。堵風口的效果,大于風口加長和變直。這是簡單的輔助措施,起不了很大作用。堵風口,能延緩侵蝕速度,當遇到燒穿威脅時,堵風口改變不了威脅的局面。

    在威脅燒穿部位上方的風口堵死,實際是減少風口附近局部溫度,效果是有的,對操作不利,且解決不了根本問題。許多廠在面臨燒穿嚴重威脅時,采取堵風口措施,它是在高爐處于燒穿威脅緊急情況下,爭取時間的較好手段。與此同時,應采用有效的補爐方法,將侵蝕的爐襯補上,制止燒穿。

    5.4 停風

    當爐缸受到燒穿威脅時,高爐停風,是行之有效的。僅靠停風、不同時采取其他措施,爐襯溫度和冷卻壁水溫差、冷卻壁后溫度,會立刻開始下降,效果明顯;但送風以后,又會逐步升溫,如風量回到原來水平,溫度會逐步回到原狀。孤立的臨時停風,只能起延時作用。1985年7月,首鋼四爐爐缸二層多塊冷卻壁水溫差超標,其中有8塊大于10,當時,曾利用檢修機會,停風12小時,水溫差很快由10降到0.6~0.8℃。送風后控制風量、降低冶煉強度,得到暫時穩定;以后恢復冶煉強度,燒穿威脅,再次出現,超限的冷卻壁水溫差,又回到原來的水平。

    11月曾停風16小時,降溫效果顯著、快速,恢復生產后,依然如故。解決不了根本問題。顯然,磚襯已嚴重侵蝕,暫時停風,解決不了磚襯缺失。

    如果在補爐的條件下停風,會顯著的加速鐵水中鈦化物的沉積。由于停風,已經嚴重侵蝕的冷卻壁附近的鐵水溫度,因停風必然迅速降溫,因而使析出的鈦化物迅速凝結,是解決生產維修的最佳方法。

    5.5 減少操作風量,控制冶煉強度

    減少操作風量,降低高爐冶煉強度,是降低爐缸整體熱流強度的有效措施,堵風口的作用,如果不擴大其他風口,也必然減少風量。但控制風量是全局措施,較堵個別風口,作用更大。

    5.6 加含鈦礦物補爐

    用含鈦礦物補爐,是當前唯一能將已侵蝕的爐襯補上的有效方法,也是走出燒穿威脅的基本方法。

    參考文獻

    [1] M. Higuchi. Ironmaking Conference Proceedings,1978,P.492—503..

    [2] 韓弈和. 煉鐵,1975,5,18—21.

    [3] 湘潭鋼鐵廠煉鐵分廠,《釩鈦磁鐵礦用于高爐護爐鑒定會議資料》,1984年.

       孟慶輝 劉坤庭,等. 煉鐵[J]:1992,(2):1-4.

    [4] 宋建成主編. 高爐含鈦物料護爐技術[M],北京:冶金出版社,1994年.

    ]5] 杜鶴桂等. 高爐冶煉釩鈦磁鐵礦原理.。北京:科學出版社,1996年63頁。

    [6] 裴志云. 高爐爐缸鈦沉積物的物質組成及特性研究,鋼鐵,1990,1,13—18.

    [7] Toshihino Inalani  etc . 鈦化物在高爐爐缸的固化形成, Stahl und Eisen,94(1974),Nr.2, 47-53.

    [8] 董一誠 于紹儒.鈦在高爐內的行為及其對爐缸爐底壽命的影響,鋼鐵,1988.2.3-8.

    [9] 任允芙 蔣烈英.高爐內鈦沉積物的礦物組成及其生成機理低研究,鋼鐵,1988.5.1-5.

    [10] 李永鎮. 高爐冶煉釩鈦磁鐵礦原理(杜鶴桂主編),北京:科學出版社,1996年第259頁。

    [11] 陳培堅 宋建成. 含鈦物料護爐與操作圖解,載:(宋建成主編).高爐含鈦物料護爐技術,北京:冶金出版社,1994年第65-70頁.

        宋建成  宋陽生,我國高爐使用含鈦物料護爐技術的現狀與展望,載:(宋建成主編).高爐含鈦物料護爐技術,北京:冶金出版社,1994年第1-8頁.

    [12] 莫燧熾 杜春榮. 高爐含鈦物料綜合護爐技術,煉鐵,1992,1,1-3。

    [13] 林  彤. 湘鋼 1# 高爐鈦熱結的處理,, 湖  南  冶  金,1998,6,21—24.

    趙黎明 陳濂。湘鋼高爐釀成“鈦害”的教訓。煉鐵,1999,4,8-  .

    [14] 李連仲。首鋼四號高爐爐缸燒穿修復和生產,1985年(內部資料)

    [15] 湯清華,爐缸爐底燒穿事故,載:高爐失常與事故處理(張壽榮主編,北京:冶金工業出版社,2012年第93-124頁.

    (責任編輯:zgltw)
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