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摘 要:河鋼邯鋼7#高爐,2017年11月停爐,2018年4月2日點火開爐,在出現兩次設備事故休風的情況下,實現7天達產,煤比100kg/t以上,取得一定的技術進步,開爐以來保持利用系數2.6以上,實現了開爐的快速達產和穩定順行。
關鍵詞:高爐;技術; 進步
邯鋼7號高爐是從德國克虜伯公司引進的二手設備,原有1700m3擴容為2000 m3,2000年第一代爐役,第二代爐役于2008年7月投產至今,在2018年邯鋼煉鐵部7高爐受環保取暖期限產、爐缸西南側侵蝕加劇影響(停爐后發現殘厚僅90mm),于2017年11月23日停爐小修。
本次小修項目主要包括改建出鐵場除塵系統;新建單矩形出鐵場及風口平臺,出鐵場平臺平坦化;高爐本體東北側冷卻壁更換;爐頂上料系統料罐更換;爐缸西南側碳磚局部更換;熱風爐全程保溫。于2018年3月21日19時16開始點火烘爐,4月2日22:16送風開爐,實現了5天達產,8天煤比110kg/t以上。
1 烘爐和試壓情況
1.1 烘爐情況
烘爐主要按照高爐烘爐方案中的烘爐曲線和溫升標準進行,3月22日8:16高爐進入300℃恒溫階段,3月23日14:16后進入450度恒溫階段,其中25日9:00-14:43高爐受環保影響休風。
1.2 試壓情況
3月29日高爐試壓試漏,對熱風爐、高爐本體和煤氣除塵系統進行試壓檢漏。以爐頂壓力為準,最高檢漏壓力190KPa,風量控制在1000-1700m3/min。充壓范圍起始于放風閥,經過冷風管道、混風管道、混風大閘、混風調節閥、熱風總管、熱風圍管、高爐、爐頂煤氣上升管和下降管、重力除塵器、荒煤氣管道,布袋除塵、截止于煤氣除塵布袋眼睛閥。由于重力除塵2.8m眼睛閥保壓差,與以往高爐本體試壓不同,為預防熱空氣進入布袋除塵,在試壓撿漏前兩小時,要求布袋通氮氣,高爐關閉爐頂放散,爐頂通氮氣。
2 開爐過程介紹
2.1 裝料情況
3月29日高爐陸續將干焦炭、燒結礦、螢石、灰石、錳礦、硅石按計劃裝入高爐指定料倉中,30日20:00加15.8鋪底焦,31日凌晨加16t鋪底焦,31日21:15木柴、吹管裝完,21:50--23:34加凈焦(228t),2#探尺18.7m,人工實測18.45m,0:10-1:45空焦A(1-14),9:07空焦B(15-27批)+2批(28.29批),4月2日14:00開始裝負荷料,負荷料入爐前高爐實測料流軌跡,重新調整布料矩陣,實際入爐布料矩陣見下表。裝料過程測量了料罐的有效料流開度,測量了布料最大角度,對計劃布料最大角度進行修正49°改為43°。
2.2開風口、出鐵情況
4月2日22:16送風開爐,堵8個風口,其中26#、27#風口為¢120*525風口,其余的風口為¢120*500風口,送風面積0.2260㎡ 。開爐熱量恢復較快,第5爐鐵物理熱達到1500℃以上,渣鐵流動性良好,第一爐鐵使用水沖渣。
3 存在的主要問題
1)5日6:30風口全開,15:00風量加至4000m3/min,中班20:30,全焦比降至420kg/t,煤比80kg/t,礦批加至50t,爐況基本恢復正常。
2)6日13:38—17:30(北料車后輪軸承壞)無計劃休風 ,虧料線8.19m,堵4個風口,加凈焦30t,加焦比40kg/t,由于慢風時間長,送風后爐涼(硅素1.0,熱量僅1310℃左右),渣鐵難流, 8日19:50風口全開,9日日產5022.3t,延長開爐達產進程。
3)本次開爐過程中爐外事故偏多,影響爐況恢復進程:(1)、4日2:28—2:58,北場第一次開口,渣跑大流,高爐被迫未來風堵口。(2)、4日22:40—23:39北場出鐵過程中鐵溝漏,被迫未來風堵口。(3)、5日2:54—6:25北場出鐵末期渣溝漏。
4)5日10:50發現槽下焦丁稱零點跑(零點顯示-900kg),料制校回,后判斷開爐初期卡料造成焦丁稱跑,影響焦比30kg/t,造成焦丁吃空,高爐配焦炭補焦丁,每批少補900kg/t焦丁,造成高爐氣流、爐溫波動。
5)6日13:38—17:30卷揚北料車后輪軸承壞造成高爐休風、灌渣、送風爐涼。
4 結語
本次開爐開爐方案準備了4版,開爐嚴格執行開爐方案的節點計劃,爐況恢復過程基本順利。
1)開爐方案準備充分,是高爐實現高爐開爐初期爐況穩定的基礎,是高爐快速達產達效的保障。
2)高爐開爐初期的爐況恢復,主要取決于設備保障能力,即開爐就是開設備,不考慮設備休風,高爐可實現3天達產。
3)開爐初期,高爐爐缸熱量沒有貯備充足,開爐初期休復風,必須保守重視,避免出現爐涼事故。
4)邯鋼七高爐開爐基本順利,在出現兩次設備事故休風的情況下,實現7天達產,煤比100kg/t以上,取得一定的技術進步。
(責任編輯:zgltw)