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2#高爐中修降料面操作實踐

時間:2019-03-13 10:27來源:江陰興澄特種鋼鐵有限公 作者:萬剛 崔廣信 朱海 點擊:
摘要:本文主要針對高爐中修大修空料線打水降料面進行總結,積累經驗并嘗試新的操作方法,把放散煤氣時間減到最短;通過先進的爐頂霧化打水設備,合理的爐料結構,采用合適的
  • 摘  要:本文主要針對高爐中修大修空料線打水降料面進行總結,積累經驗并嘗試新的操作方法,把放散煤氣時間減到最短;通過先進的爐頂霧化打水設備,合理的爐料結構,采用合適的空料線操作,實現快速、安全、環保、經濟的停爐。

    關鍵詞:空料線;霧化打水;回收煤氣;頂溫控制;環保

    1 前言

    興澄特鋼一煉鐵分廠2#高爐始建于2003年,2012年6月15日停爐大修,2013年3月8日開爐生產。至2017年3月共生產鐵水261.3萬噸,利用系數3.95t/m3.d,冶強較高。2014年開始陸續有冷卻壁燒損現象,至今五段內層破損率61.54%,六段冷卻壁破損率71.15%,由于冷卻壁燒損嚴重高爐進行降低冶強護爐生產,高爐外部爐皮有發紅現象,于是采用外部打水進行冷卻,已嚴重威脅到安全生產;公司決定2017年4月22日計劃停爐15天中修更換五段、六段冷卻壁及爐腰板。本次停爐采用空料線前期回收煤氣法,于4月22日15:00開始停止加料降料面,23日00:05分高爐休風,整個過程歷時9小時5分鐘,料面安全降至風口。

    2 停爐前的準備工作

    2.1 高爐操作調整

    停爐前2#高爐總體運行良好,偶爾有渣皮脫落影響,為了使停爐過程順暢的進行,減少停爐過程中大量渣皮脫落的影響,特制訂以下幾點調整措施。

      (1)布料角度ppp30(4)28(4)kk30(3)28(3)26(2)改為ppp29(4)27(4)kk29(3)27(3)25(2)整體退一度,發展邊緣氣流;減少渣皮厚度,有效減少停爐過程中的渣皮脫落造成的影響。

    (2)提前3天焦炭結構為50%準一級焦+50%一級焦,提前1天改為100%一級焦。降低爐渣堿度在1.10~1.15 ,爐溫控制在0.4%-0.7%,物理熱≥1480℃。

    (3) 停爐前1天開始輕負荷。停止加料前6~8小時左右改為全焦操作,即停止加料時全焦料到達風口,停爐料理論燃料比600kg/t。停爐前1個班開始調整爐溫和渣系,停止加料前爐溫控制在0.5%-1.0%,堿度1.0~1.10。

    (4)全面檢查冷卻設備,確定漏水的冷卻壁并做好標識。排查風口設備,發現漏水及時休風更換,嚴禁風口設備向爐內漏水。停爐降料面前6~8小時對爐腹以下漏水冷卻壁進行閉水處理。

    (5)提前安裝先進的爐頂霧化打水設備,高爐利用前期定修機會安裝先進的霧化打水裝制,實現霧化水粒度在200-300μm,可以保證霧化水在沒有到達料面前就已汽化分解,有效減少料面的水分含量,保證降料面的安全進行。

    (6)提前進行設備檢查,確保高爐設備不出故障,檢查高爐各個關鍵閥門的靈活性,尤其是蒸汽、N2閥門;同時在爐頂安裝煤氣取樣裝置通過管道至風口平臺,利于降料面過程取煤氣樣送檢。

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    3 停爐降料面過程

    3.1 降料面操作要求

    3.1.1頂溫控制

    停爐過程最關鍵的是頂溫的控制,停爐前公司能源部也提出入煤氣管網的溫度要低于200℃,以防止煤氣管網的管道經不住高溫而開裂,防止安全事故發生,針對這種情況分廠特別制定頂溫控制上限300℃,超過此溫度必須采取有效措施,防止TRT出口溫度超過200℃;頂溫主要靠風量、風溫、霧化打水三種手段來控制。如果打水量過多,極易造成爆震現象;如果打水量過少,爐頂溫度超標又對爐頂設備造成損害;所以說頂溫的控制是關鍵的關鍵。本次使用先進的霧化打水設備,有效的控制了頂溫。

    3.1.2風量控制

    前期盡量使用大風量、高頂壓加快降料面的速度。后期隨著料面的降低,壓差逐漸下降,風量在不斷上升時要逐步控制風量,維持合適的送風制度,防止產生管道氣流。

    3.1.3降料面位置及放散時間安排

    由于本次不安裝停爐長探尺,當料線超過5.0米以后,后期料線深度主要以煤氣中H2/CO2含量和累計風量進行綜合判定:①H2上升接近CO2數值時,累計風量約35萬m3,料面處于爐身下部。②H2大于CO2數值時,料面進入爐腰部位。③CO2開始逐步回升時,料面進入爐腹部位。因為煤氣中的CO2含量變化與爐料深度近似拋物線的關系。隨著料面下降間接還原反應逐漸減弱,拐點標志著間接還原反應基本結束,CO2值達到最低值約3%-5%,料面相對位置在爐腰附近;拐點過后由于料層逐漸變薄,CO2上升過程被C還原成CO的反應減弱,所有CO2含量會逐漸回升。放散時間主要根據頂溫來決定,當TRT出口溫度超過200℃,就要準備放散。

    3.2 降料面過程

    4月22日15:00加完蓋面焦15噸后開始停止加料,風量1300m3/min,頂壓90kpa。隨著料面不斷下降,料層不斷變薄,頂壓出現波動,逐步減風降低頂壓,保證合適壓差,避免出現管道行程;同時根據爐溫及理論燃燒溫度調整風溫,16:00風量減至1150 m3/min,頂壓83kpa穩定下來;19:30TRT出口溫度超過200℃,19:45爐頂通N2,20:00開爐頂放散煤氣;20:10切煤氣結束,20:35 CO2含量出現拐點回升趨勢,判斷料面處于爐腹位置,減風至950 m3/min,頂壓21kpa,22:02減風至830 m3/min,頂壓15kpa。 22:30有一次輕度爆震,分析原因是煤氣中氧含量超標所致,23:45觀察風口變暗,風口前焦炭已降到風口中心線以下,判斷料面已降到位,立即組織休風,歷時9小時5分鐘。

    3.3 爐前出鐵工作:

    爐前的主要任務是保證出凈渣鐵,要保證正常的鐵口深度及角度;通過計算從降料面前一爐開始算起,應該有289t理論鐵量,最后一爐鐵出鐵間隔延長至3小時26分鐘,最后實際出鐵295t,與理論計算量一致。

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    4 結語

    興澄特鋼2#高爐降料面停爐,通過采用先進爐頂霧化打水設備,首次使用均壓N2進行爐頂稀釋煤氣中的H2和O2,合理的停爐爐料結構,優化操作過程控制參數,實現安全、環保、高效停爐。

      (1)停爐前,對爐料結構和料制進行調整,控制好降料面過程的爐渣堿度和爐溫平衡,保證良好的渣鐵流動性;同時對停爐前的設備進行大規模的點檢確認,確保降料面過程設備零故障。

      (2)整個降料面過程采用前期回收煤氣的空料線法,采用大風量,高頂壓,大大縮短了降料面時間,同時利用TRT的降溫功能,有效延長了回收煤氣的時間,既減少了環境污染,又減少了煤氣浪費;

      (3)使用先進的爐頂霧化打水設備。霧化效果好,使得水汽在爐身上部就已經汽化,根本就不會到達料面,因此,這次降料面的焦炭達到風口中心線以下,風口還沒有吹黑,另一方面霧化水到不了料面,避免了和高溫料面直接接觸,減少了因水汽急劇膨脹而產生的爆震;后期一次輕度爆震是因為氧氣含量超標所致,對降料面停爐過程影響不大;本次停爐過程還是比較順利的,風壓、頂壓平穩過渡,直到休風結束。

      (4)本次降料面停爐首次使用爐頂均壓N2進行稀釋煤氣中的H2和O2,有效減少爐身上部可能發生的爆震現象。

      (5)不足之處,最后一次鐵漏鐵口,導致渣鐵排放不暢,雖然理論鐵量出來了,但爐渣有部分未排出,導致風口前下方的焦炭有部分冷渣存在,影響后期的開爐工作。

    參考文獻

    [1] 范廣權. 高爐煉鐵操作. 北京:冶金工業出版社,2003.295-302

    [2] 周傳典. 高爐煉鐵生產技術手冊 [M] .北京:冶金工業出版社,2002年第一版

    (責任編輯:zgltw)
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